
在韓城第二發(fā)電公司電氣一班,有著別樣的“摳門”名聲:檢修間里常年堆著廢舊電動(dòng)執(zhí)行器、老舊變頻器配件、廢棄開關(guān)零件。這些被旁人視作垃圾的物件卻是班組師傅們的“香餑餑”。班長牛大寶常掛在嘴邊的話,道出了班組的初心:“檢修班組既要守好設(shè)備安全線,也要算好成本效益賬,把成本‘摳’下來,把效率、質(zhì)量提上去,才是真本事。”正是靠著這股精打細(xì)算、攻堅(jiān)克難的勁頭,班組在修舊利廢、技術(shù)攻堅(jiān)中,“摳”出了真金白銀。
降本從不是一句口號,而是落在實(shí)處的行動(dòng)。電氣一班匯集老中青三代檢修人,人人都是“摳門管家”。“過緊日子、精打細(xì)算”的理念深深扎根在每位成員心中,大家始終堅(jiān)守“能修不換、能用不廢、能省不花”的原則,自主維修替代外委、舊件復(fù)用替代新品,把降本理念融入每一項(xiàng)檢修工作。面對以往電動(dòng)執(zhí)行器故障直接換新導(dǎo)致成本高的問題,班長帶領(lǐng)青年骨干,對著成堆的廢舊執(zhí)行器發(fā)起攻堅(jiān)。大家逐臺排查缺陷,線路破損就重新布線加固,模塊故障就拆解可用配件拼裝,機(jī)械卡頓就精細(xì)打磨校準(zhǔn),遇到技術(shù)難題就圍坐一起對照圖紙研討,反復(fù)調(diào)試直至設(shè)備達(dá)標(biāo)。憑著這股韌勁,班組成功修復(fù)電動(dòng)執(zhí)行器30余臺,直接節(jié)約維修費(fèi)用50余萬元。 ???
如果說修舊利廢是“小錢精打細(xì)算”,那攻克空冷變頻器維修技術(shù)壁壘,就是“省下大額成本、掌控檢修主動(dòng)權(quán)”的硬仗。該公司二期機(jī)組空冷變頻器作為機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備,出現(xiàn)接地誤報(bào)、過溫故障,以往完全依賴外委維修,不僅費(fèi)用高昂、檢修周期長,還影響機(jī)組運(yùn)行效率。
與其一直被動(dòng)依賴外人,不如自己動(dòng)手摸索吃透技術(shù)。為徹底擺脫外委束縛,班組迅速組建攻關(guān)小組,下定決心把變頻器維修技術(shù)學(xué)懂、學(xué)透。變頻器內(nèi)部線路密集、電路板件精密、控制邏輯復(fù)雜,加上原廠資料有限、專業(yè)門檻高,剛開始摸索時(shí)處處碰壁。為了摸清缺陷規(guī)律,大家利用巡檢的機(jī)會對照設(shè)備臺賬,逐條記錄缺陷現(xiàn)象、報(bào)警代碼等關(guān)鍵數(shù)據(jù);在工余時(shí)間就地取材,把現(xiàn)場更換下來的報(bào)廢、故障變頻器拆解開來,梳理電路板接線回路。遇到看不懂的線路原理,就查看設(shè)備說明書、原版圖紙,一點(diǎn)點(diǎn)對照琢磨;碰到疑難缺陷點(diǎn)位,主動(dòng)聯(lián)系廠家技術(shù)人員咨詢要點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況比對分析。日復(fù)一日的試驗(yàn)調(diào)試,終于摸透了空冷變頻器常見缺陷的誘發(fā)原因,摸清了關(guān)鍵控制模塊、散熱系統(tǒng)、接地回路的檢修要點(diǎn),整理出一套完整實(shí)用的故障排查流程和維修辦法,完全具備了獨(dú)立檢修能力。
自此,班組徹底實(shí)現(xiàn)空冷變頻器從“外委依賴”到“自主檢修”的轉(zhuǎn)變,維修成本降至外委的1/5,每年可節(jié)約費(fèi)用20余萬元。更可喜的是,自主檢修大幅縮短了缺陷處理時(shí)長,提升了設(shè)備檢修響應(yīng)效率,檢修質(zhì)量全程可控,有效化解設(shè)備隱患,真正做到降本不降標(biāo)準(zhǔn)、增效更保質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了成本、效率、質(zhì)量的三方共贏。
一邊是盤活廢舊物資、能修則修,省下實(shí)實(shí)在在的開銷;一邊是埋頭鉆研技術(shù)、苦練本領(lǐng),慢慢擺脫對外委的依賴。該公司用“摳門”的堅(jiān)守、實(shí)干的擔(dān)當(dāng),把廢舊物資變廢為寶,把技術(shù)短板變成競爭優(yōu)勢,在平凡的檢修崗位上,“摳”出了實(shí)實(shí)在在的企業(yè)效益,用最樸素的方式,干出看得見、摸得著的實(shí)在成效。